近日,神木分公司水煤漿廠檢修班組從工藝優化、技改提升等小改小革“金點子”入手,不斷助力車間降本增效、管理升級。
小巧招給皮帶機“糾偏”
“中控,中控,稱重給煤機皮帶跑偏,系統有啥異常?”正在巡檢的立磨崗位工向中控詢問著情況。
皮帶跑偏是皮帶輸送機運輸過程中最為常見的故障之一,不僅對皮帶輸送機各零部件損壞極大,還存在嚴重的安全隱患,影響運輸效率。為有效解決這一問題,檢修班人員人人想奇招,從多方面入手查找問題原因,通過不懈努力地反復試驗,最終皮帶跑偏裝置順利安裝成功。以前發生皮帶跑偏情況時,得從一樓到三樓來回跑。
“自從安裝了皮帶糾偏器,皮帶運行平穩,杜絕了運輸過程中的皮帶跑偏、磨皮帶邊、撕裂皮帶、煤拋灑等現象,也大大減輕了大家的勞動強度。”立磨崗位工薛偉偉高興地說。
小漏斗為立磨機“減負”
“今天排渣大嗎”“這個班我排了十五車渣”這是原來在立磨崗位工的口中經常聽到的閑話,而今卻畫上了句號。立磨機排渣口因為負壓的影響,每次排渣都會把渣濺到地面,導致地面很臟,崗位工要花大量精力處理一個班的排渣量,下班還需要專門收拾衛生,這無疑加大了崗位工的工作強度。
為了解決這一問題,檢修班成員再次發揮集體智慧,大家提議在立磨排渣口加裝一個漏斗式下料口。通過安裝、測試、應用……一系列改進之后,設備比以往更加實用和高效了,不僅減少了員工的勞動強度,降低了設備的損耗,工作效率也提高了,小改造的實踐效果獲得了大家的一致好評。
改革雖小,作用不小。該廠已經有越來越多的小改小革成果轉化為生產效益,有效地推動設備管理、技術改造的全面提質升級,更為班組的安全生產注入了新活力。(溫江)